山西冶金 TotaJ 126 2 SHANXI METALLURGY No.4,2010 文章编号:1672—1 152(2010)04-0043-03 超滤与反渗透系统处理循环排污水在电厂中的应用 马晋杰 (太原钢铁(集团)有限公司,山西太原030003) 摘要:电厂采用“双膜法”即超滤和反渗透的技术,将循环冷却排污水回用于电厂的锅炉补给水。通过设计、 安装、调试和实际运行,出水水质完全满足锅炉补给水的水质要求,起到了很好的节能节水效果。 关键词:双膜法超滤反渗透循环排污水回用 中图分类号:x703.1 文献标识码:A 收稿日期:2010—06—20 目前,我国火力发电厂对蒸汽的冷却方式分为: 表1 循环排污水水质(1号机循环冷却排污水) 循环冷却、直流冷却和空冷等。循环冷却电厂中冷却 检测离子 离子质量浓 离子浓度/ 检测离子 离子质量浓 离子浓度 排污水约占电厂耗水量的12%~25%E¨,减少这部分 度/(arg・L- ) (hanoi・ 度/(arg・ /(erotol’I『 1 排水是电厂节能降耗的重要课题。 K+ 8.8 O.23 Cl_ 39.7 1.12 近年来,对污水、废水回用处理的工艺研究众 Na+ 41.O 1.78 1/2S 321.1 6.69 多,“双膜法”工艺因为其能够应付复杂的水质和水 1/2Ca 149.1 7。44 lfCOf 278.2 4.56 阳 阴 质波动而逐渐成为污水回用处理的核心工艺[z.3]。 离 l/2Mg 61.8 5.08 离 l/2COs2- 48.0 1.∞ “双膜法”工艺能否成功的关键在于预处理以及对 NH 0.09 0.oo5 NOr 0.2 原水中有机污染物的控制。 子 子 N叮 22.4 0-36 国华定洲发电有限公司二期扩建工程安装2台 F乙 1.7 660 MW发电机组,一期循环冷却水系统为敞开式 制‘ 260.8 14.54 合计 71l_3 l4-33 循环系统,夏季补水量为2 523 mS/h,冬季补水量为 懒目 结果 分析项目 结果 分析项目 结果 1 856 mS/h,补充水为唐县西大洋水库水。近年来,由 于工业用水量的增加以及华北地区干旱少雨,西大 全硬度 626.6l吼 可溶性sio2 14.4mg/L 悬浮物 29~34II 洋水库水位急剧下降。为了改善水库水质,恢复水库 永久硬度 318.3 II CODMn 4.0m 全铁 <0.03 n 水位,二期扩建为了利用空冷超临界机组,锅炉补给 暂时硬度 308.3Ⅱ1g/L CODCr 23.5m 浊度 20.8M 水水源采用一期循环排污水,其水质见表1。 负硬度 0mg/L 游离CO 0 游离氯 <O.01mg/L 1工艺选择 总碱度 308.3mrCL 锶 0.739mg『L 考虑循环冷却排污水的特点和超滤、反渗透膜 总酸度 0 钡 0.002mg/L pH 8.9 系统本身的性能,循环冷却排污水对双膜系统的主 要影响表现在:悬浮物量、碱度、硬度较高,控制、调 统加药复杂,各种荷电性的药剂均有可能存在,如果 节不当会造成反渗透膜甚至超滤膜的结垢,严重影 反渗透膜型号选择不当,会对膜系统造成不可恢复 响系统的正常运行,因此在进人膜系统前需要对循 的污染,因此需要重点考虑对反渗透膜型号的选择。 环冷却排污水进行预处理,必要时需要去除硬度等 基于以上因素,循环冷却排污水回用处理项目 易造成结垢的无机成分;循环排污水中有大量的残 采用了如下设计工艺,工艺流程为:循环水排放水 余药剂和生物黏泥(浊度较高),因此可能对膜系统 机械搅拌澄清器_+重力式无阀滤池 清水箱 清水 造成有机物和生物污染,主要表现为对膜系统运行 泵_+多介质过滤器 二级清水箱叶二级清水泵-÷超 稳定性的影响,需要加强预处理单元;循环冷却水系 滤 超滤水箱_+超滤水泵_+保安过滤器 反渗透高 作者简介:马晋杰(1979一),男,太原钢铁集团有限公 压泵 反渗透。 司能源环保部助理工程师。Te1:0351--4420277,E—mail: 其中一期锅炉补给水水源采用地下水,机械搅 majinjie1979@sina-corn 拌澄清器、重力式无阀滤池、多介质过滤器为一期原 山西冶金 E-mail:yejinsx@126.com 第33卷 有预处理设备,二期更换为循环冷却排污水,为了加 强预处理,在机械搅拌澄清器内填充直径为5O mm、 长度为1 In的斜管以增强沉淀效果,同时投加 FeC1 、NaCO 药剂,去除悬浮物、部分硬度以及可溶 性SiO ,机械搅拌澄清器的出水经过重力式无阀滤 池和多介质过滤器的处理,进一步去除悬浮物,出水 加压后进入膜处理系统。 2膜系统的设计 2.1超滤系统的设计 超滤(uF)是一个单纯的物理分离过程,能代 替传统的滤池、砂滤、活性炭等;在反渗透的预处理 工艺中,超滤膜的孔径大约在0.002—0.1 m,在外 界推动力(压力)作用下可截留水中胶体、颗粒、细 菌和原生动物等物质[ 。 本项目设计有4套超滤装置,每套超滤装置装 有38支超滤膜,单台产水量为100 In /h,运行压力 小于0.15 MPa,水回收率为90%。膜型号为美国 DOW公司的外压SPR2860产品中空超滤膜。超滤 膜采用PVDF(聚偏二氟乙烯)材质,化学稳定性 高,耐酸碱,抗氧化,易清洗,使用寿命长。其性能参 数和膜系统的设计参数见表2和表3。 表2超滤膜性能参数 项目 参数 膜元件型号 SFR286O 型式 外压式中空纤维膜 膜材质 PVDF 公称孔径/tLm O.O3 膜面积/m2 52 (中空纤维内径/外径)/mm 0.7/1.25 表3超滤系统设计参数 反洗频率 每隔45rain一次 反洗时间/s 每次60 100 反洗压力/bar <2.1 设计通量/fL・m ・h 0 50.6 反洗通量/(L・m-2・h ) 120 气擦洗频率 与反洗同步 气擦洗压力,bar l_0 气擦洗强度/(Nm3・h-I ̄支 ) 7 l2 气源 无油、洁净 加药反洗时间 与反洗泵同步 加药量/1 10 15(按有效氯计) 加药药剂 NaC10 由PLC控制超滤装置的运行,超滤的操作由正 常产水一正冲—气反洗一水反洗一正冲一产水…… 等按一定时间顺序循环进行。产水浊度自2009年4 月投运以来一直保持在0.1 NTU以下,保证了后续 反渗透系统的安全运行。其中超滤运行跨膜平均差 压及产水浊度情况如表4所示(注:平均跨膜差压= (进水压力+产水压力),2一产水压力)。 表4超滤系统运行情况表 时间 1号UF压 2号UF压 3号UF压 4号UF压 水温 产水浊度 差 Pa 差 Pa 差 Pa 差 Pa / ̄C TU 2009— 末:运行周期 运行周期 运行周期 运行周期 0.030 末:0.030 末:0.030 末:0.025 1号:0.085 04一O7 25。O 2号:0.086 程控反洗 程控反洗 程控反洗 程控反洗 3号:O.09l 后:O.020 后:O.025 后:0.020 后:0.025 4号:0.083 20O9— 末:运行周期 运行周期 运行周期 0.400 末:0.035 末:0.035 末:运行周期 0.035 l号:0.086 40—14 25.0 2号:0.092 程控反洗 程控反洗 程控反洗 程控反洗 3号:0.094 后:0.025 后:0.030 后:O.030 后:0.025 4号:0.084 运行周期 运行周期 运行周期 运行周期 末:0.040 末:0.045 末:0.035 末:0.405 l号:O.092 04—212009- 25.0 2号:0.086 程控反洗 程控反洗 程控反洗 程控反洗 3号:0.088 后:0.030 后:0.030 后:0.035 后:0.025 4号:0.084 20o9一 末:运行周期 运行周期 运行周期 运行周期 0.040 末:0.040 末:0.045 末:0.040 l号:0.086 O4—29 25.0 2号:O.091 程控反洗 程控反洗 程控反洗 程控反洗 3号:0.093 后:0.035 后:0.030 后:0.035 后:0.025 4号:0.086 运行周期 运行周期 运行周期 运行周期 末:0.050 末:0.045 末:0.040 末:0.405 1号:0.o91 20O9一 O5—)5 25.0 2号:O.093 程控反洗 程控反洗 程控反洗 程控反洗 3号:o.089 后:O.030 后:0.030 后:0.035 后:0.025 4号:0.092 2.2反渗透系统的设计 反渗透技术是目前最先进和最节能有效的除盐 技术。反渗透采用膜法分离的水处理技术,其原理是 原水在压力作用下,透过反渗透膜的水成为纯水,而 水中的杂质被反渗透膜截留并带出。利用反渗透技 术可以有效地去除水中的溶解盐类、胶体、细菌、病 毒、细菌内毒素和大部分有机物等f5]。 在本次工程中,设计1套出力为70 t/}l的反渗 透装置,其他3套为一期原有配置,回收率设计为 75%,考虑加药以及污染物的复杂情况,特选用美国 DOW公司的BW30—365FR抗污染膜元件。膜壳按 10:6排列,共96支膜元件,其性能参数和膜系统 的设计参数见下页表5和6。 由于超滤出水水质完全满足反渗透进水要求, 20lO年第4期 马晋杰:超滤与反渗透系统处理循环排污水在电厂中的应用 表5反渗透膜性能参数 表7反渗透系统运行情况表 膜元件型号 BW30—365FR 日期 一段压 二段压 脱盐率 回收率 产水电导, 产品水量 水温 型式 卷式复合膜 差/MPa 差/lIIPa /% |% ( s・cm ) /(t・h‘I) 膜材质 芳香族聚酰胺 20o9.O4_l7 0.18 0.17 98.5 65 l1.o6 60.6 25.6 公称脱盐率/% 99.8 20o9 l4一l8 O.17 0.18 98.5 70 l1.o2 65.1 25.0 膜面积/m2 34 2009_o4-19 0.18 O.17 98.7 75 10.02 70 24.O 产水量,(1113・d ) 36 2O09—o4—20 0.18 O.17 98.7 75 10.07 70 25.I 表6反渗透系统设计参数 2009 l4_21 0.17 O.17 98.5 75 1O.12 70 24.8 膜组件排列方式 10:6 2Oo9-o4-22 O.17 0.17 98.6 75 10_03 70 25_3 膜组件数量 96 进水压力,MPa 1.1 作为一种新兴的膜过滤技术应用在火力发电厂冷却 设计通量/ ・m-2・h一0 21.4 塔排污水回用处理等工程中是完全可行的,能够达 回收率肠 75 到节水降耗的效果,符合我国当前“节能减排”的大 脱盐率,% 98.5 趋势。但是针对循环水排污水浓缩倍率较高、水质复 因此,从2009年4月份整套系统投运以来,反渗透 杂的特点,合理选择预处理工艺及膜元件是关键。 参考文献 一直运行良好。其运行情况如表7所示(注:回收率= [1] 王汝武.电厂节能减排技术[M].北京:化学工业出版社,2008. 产水流量,进水流量;脱盐率=产水电导/进水 [2]杨宝红,汪德良,王正江.火力发电厂废水处理[M].北京:化 电导)。 学工业出版社,2006. 从以上数据可以看出,反渗透的运行非常稳定。 [3]孙本达.火力发电厂水处理实用技术问答[M].北京:中国电 在产水量为70 t/h时脱盐率一直稳定在98.5%左 力出版社,2006. [4]华耀祖.超滤技术与应用[M].北京:中国化学工业出版社, 右,能够满足后续脱盐工艺的进水指标,达到了设计 2005. 要求。 [5]周正立.反渗透水处理应用技术及膜水处理剂[M].北京:化 3结论及建议 学工业出版社。2005. 国华定洲发电有限公司循环冷却排污水超滤、 (编辑:胡玉香) 反渗透处理系统的成功投运,表明将超滤+反渗透 Using the Ultrafiltration and Reverse Osmosis Dealing with Circulating Cooling Water Sewage in the Power Plant MA jinjie (Taiyuan Iron&Steel(Group)Co.,Ltd.,Taiyuan 030003,China) Abstract:Power plant used double membrane of ultrafihration and reverse osmosis technology to treat cooling water sewage for boiler make-up water.Through the design,installation,commissioning and actual operation,the eflfuent quality to satisfy the boiler make-up water quality requirements, played a very good energy saving effect. Key words:double membrane,uhra_ifltration,reverse osmosis,circulating cooling water sewage, rell乌e